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9月7日下午,压缩车间12#压缩机七段出口压力突发波动,从23.5Mpa下降到23.3Mpa。当时正值交接班时间,在收到班长、生产调度及事发岗位的通知后,压缩车间领导立即赶赴现场,查找压力下降原因。经检查分析,是活塞环坏导致压力下降。立即与后工段岗位相联系,通知其做好停车准备。
在生产办、动力处的协调下,压缩车间人员负责检修各项隐患工作,及时对七段活塞环进行更换。利用停车时间,及时清洗一、二、四、五段活门,对 各段管道上腐蚀的法兰更换,联系化机公司补焊二段水冷器焊缝开焊处。
在检修过程中,车间领导狠抓安全、质量过程管控,参检人员科学使用游标卡尺测量气阀升程间隙,严格执行“两票三制”和三级验收制度,在按时完成检修任务的基础上,保证了检修工作的安全和质量。